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【推動新時代美麗晉城高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展 工會在行動】勇于創(chuàng)新的“領(lǐng)頭羊”——記全國勞模、山西藍焰煤層氣公司增壓工區(qū)區(qū)長胡清連

[導(dǎo)讀] 5月16日,記者來到沁水縣嘉峰鎮(zhèn)山西藍焰煤層氣公司,采訪全國勞模、該公司增壓工區(qū)區(qū)長胡清連,但到公司總部后卻得知因需緊急檢修,胡清連已到達張山增壓站。

□本報記者 張鵬飛  “蜀道之難,難于上青天!”用李白這句詩形容增壓站工人的工作環(huán)境再貼切不過。

5月16日,記者來到沁水縣嘉峰鎮(zhèn)山西藍焰煤層氣公司,采訪全國勞模、該公司增壓工區(qū)區(qū)長胡清連,但到公司總部后卻得知因需緊急檢修,胡清連已到達張山增壓站。為了能在第一時間見到胡清連,記者隨即驅(qū)車在崎嶇泥濘的山路上行駛了20多分鐘才到達目的地。胡清連正滿頭大汗與同事一起檢修增壓站設(shè)備,為接下來的生產(chǎn)高峰做準備。

圖為胡清連(中)在工作室指導(dǎo)學(xué)員進行技術(shù)攻關(guān)。
圖為胡清連(中)在工作室指導(dǎo)學(xué)員進行技術(shù)攻關(guān)。

20分鐘后,胡清連的工作才告一段落,他滿臉歉意地說:“我們的工作經(jīng)常會有突發(fā)情況,今天這個還是離總部近的增壓站,最遠的有40多公里,環(huán)境更惡劣。”

山西藍焰煤層氣公司于2003年開始在沁水開采煤層氣,隨著市場需求的不斷增加,當時的管網(wǎng)運輸能力已成為生產(chǎn)經(jīng)營的瓶頸,2010年公司決定建設(shè)增壓站以提高管網(wǎng)運輸能力。也就是在那個時候,胡清連受命籌建增壓站隊伍。在一無技術(shù),二無經(jīng)驗的情況下,短短8年時間里,在他的帶領(lǐng)下,公司增壓站實現(xiàn)從無到有,從小變強,目前全區(qū)已擁有增壓站16座,全公司總供氣量增長20%,為經(jīng)營持續(xù)向好提供了技術(shù)保障。

攻克多項技術(shù)難關(guān),牽頭籌建“增壓站”

檢修完張山增壓站設(shè)備后,記者隨著胡清連來到他進行技術(shù)攻關(guān)的地方——胡清連勞模創(chuàng)新工作室。一進門,就被滿滿一柜子的獎狀和藏書所吸引。說起這些獎狀和書,不善言辭的胡清連如數(shù)家珍,也勾起了他籌建增壓站的回憶。

2010年,胡清連剛到增壓站工作時,面對剛剛裝上的增壓設(shè)備和許多技術(shù)參數(shù)與運轉(zhuǎn)調(diào)試,大多一知半解。他憑著一顆勤學(xué)好問的心,虛心向設(shè)備廠家相關(guān)技術(shù)人員請教,并逐字逐句翻譯設(shè)備的英文說明書,結(jié)合機器的特性和實際運轉(zhuǎn)情況,總結(jié)出大量的技術(shù)經(jīng)驗,保證了機器的正常有序運轉(zhuǎn)。為了讓更多的員工掌握技術(shù),胡清連還組織技術(shù)人員編寫了培訓(xùn)教材《煤層氣管輸增壓實踐教材》,也就是這本教材培養(yǎng)起了公司第一批懂增壓技術(shù)的員工,為企業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)保障。經(jīng)過一年的籌備,2011年1月增壓站正式建立。

憑借多年的刻苦鉆研和創(chuàng)新,胡清連和他的團隊攻克了一個個技術(shù)難關(guān),獲得了無數(shù)的獎狀,同時他本人也榮獲山西省煤炭系統(tǒng)“勞動模范”榮譽稱號和全國煤炭工業(yè)“勞動模范”榮譽稱號。2014年,公司為進一步弘揚先進事跡,用勞模的優(yōu)秀品質(zhì)和先進事跡激勵職工努力奮斗,創(chuàng)建了胡清連勞模創(chuàng)新工作室。

在勞模創(chuàng)新工作室隔壁是員工培訓(xùn)室,在這里胡清連改變以往入門級、短課時、教科書式的“培訓(xùn)”方式,創(chuàng)新性采用專業(yè)化、集訓(xùn)型、重實操的“培養(yǎng)”模式,首次采用Multisim仿真軟件在電氣設(shè)備維修方面的應(yīng)用,利用仿真軟件交互式的搭建電路原理圖,幫助學(xué)員理解抽象的概念。胡清連說:“在這個軟件上,學(xué)員可以設(shè)計出自己的電路圖并進行驗證,搭建起了學(xué)員從理論過渡到實踐和創(chuàng)新的橋梁,真正做到了變被動學(xué)習(xí)為主動學(xué)習(xí)。”目前已完成四批學(xué)員培訓(xùn),通過老師傅“傳、幫、帶”作用,他們已經(jīng)逐漸成為各工區(qū)安全生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新的“領(lǐng)頭羊”。

在工作中一絲不茍的胡清連,對員工的生活也非常關(guān)心。回憶起建站初期員工的工作生活環(huán)境,技術(shù)員黃培佳的感慨地說道:“增壓站都地處偏遠山區(qū),上下班的路都是推土機推出的臨時土路,一旦遇上雨雪天氣就會被困在站上,最長的一次被困了一星期。但是每次胡隊長都會不顧危險,帶著水和食物來看望我們,還一直鼓勵我們。”

在胡清連帶領(lǐng)下,克服生活和生產(chǎn)中的種種困難,如今增壓站團隊已成為一支具有極強凝聚力、創(chuàng)新力的班組隊伍。建站頭一年,在整個團隊的努力下,就為公司創(chuàng)下了160萬立方米日的增氣量,同時實現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)零事故的目標。

創(chuàng)新不止,數(shù)十項專利提升企業(yè)核心競爭力

臨近中午,胡清連帶領(lǐng)記者來到實訓(xùn)基地,工人們正在進行電磁調(diào)速電動機、調(diào)速控制器等設(shè)備的維修制作。“這里是我們技術(shù)大拿誕生的地方,也是公司降本增效的主戰(zhàn)場。”胡清連驕傲地說。

說起實訓(xùn)基地的建設(shè),還要從2012年說起。當時由于工藝問題,煤塵灰進入壓縮機,導(dǎo)致壓縮機損壞,因廠方技術(shù)保密,只能返廠維修。“一臺壓縮機的維修費需要15萬元,路上運輸還得半個月。”胡清連說,如果每次都是返廠維修不僅耗資巨大,更重要的是影響產(chǎn)氣量。于是他帶領(lǐng)技術(shù)工人,加班加點搞技術(shù)攻關(guān),終于打破廠家技術(shù)壁壘,實現(xiàn)了增壓機組自主維修,較返廠維修時間省一半,費用僅為其三分之一。同時,他們還自制了過濾器,徹底解決了此類問題的發(fā)生。

除探索自己維修設(shè)備外,胡清連還打起了配件的“主意”。由于增壓站大多地處山頭,調(diào)速控制器經(jīng)常在雨天被雷擊,如果從原廠購買一臺需要上千元,于是胡清連與技術(shù)工人共同拆解分析,最終摸清調(diào)速控制器的構(gòu)造。“如今只需要采購相關(guān)零件,工人們就能組裝成調(diào)速器,每臺調(diào)速器的成本僅為原廠一半。”胡清連自豪地說。

在“五小”創(chuàng)新改革中,胡清連牽頭先后申報了20余項五小項目,多項成果在晉煤集團、晉城市和山西省獲得獎項。在2017年的五小項目評比中,“煤層氣井遠程GPRS云控制系統(tǒng)”“壓縮站油水混合物油液分離裝置設(shè)計”“撈砂泵筆尖改造”和“煤層氣井系統(tǒng)化排采方案之4——錐形閥標尺四個項目入選晉城市“五小”競賽優(yōu)秀成果精品展,其中三個項目在山西省“五小”競賽中獲得了優(yōu)秀成績。

技術(shù)創(chuàng)新為生產(chǎn)經(jīng)營插上了翅膀。僅2011年一年,在胡清連的帶領(lǐng)下就建成8座增壓站,通過管道增壓,2011年沁水區(qū)塊總供氣量較2010年增幅達到15%。胡底增壓站負責(zé)人韓云芳說:“增壓站對提高輸送能力非常明顯,2011年胡底增壓站投運后,平均日產(chǎn)量較之前上漲17.49%。”

在胡清連的工作日記上,記者看到,2018年創(chuàng)新工作室主要研究課題為李莊首站壓縮機燃氣驅(qū)動改造電動機驅(qū)動。如果改造成功,節(jié)約的保養(yǎng)費用和燃氣費用將非?捎^。胡清連表示,“我到增壓站工作已經(jīng)快十個年頭了,未來我將繼續(xù)與團隊一同開展技術(shù)改造、技術(shù)革新,解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題和制約生產(chǎn)的瓶頸,引領(lǐng)廣大職工群眾實現(xiàn)節(jié)能減排增收節(jié)支的目標,助力企業(yè)實現(xiàn)騰飛。”

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